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噴淋密度在生產(chǎn)中的重要性凈化度低影響的因素比較多,但無論其它工藝指標(biāo)執(zhí)行的再好,噴淋密度不夠,凈化度永遠(yuǎn)達(dá)不到指標(biāo)要求,F(xiàn)在的濕法脫硫,無論是化肥廠還是焦化廠,無論是散裝填料還是輕瓷填料、聚丙烯、規(guī)整填料等等,都是為了溶液更好的吸收硫化氫。只有氣體更好的溶解在溶液中,才能發(fā)生中和反應(yīng),才能保證出口硫化氫在指標(biāo)之內(nèi),才能保證凈化度。如果噴淋密度偏低,氣體通過填料上升過程中不能接觸到溶液,反應(yīng)生成的單質(zhì)硫,鹽類,以及其他一些不容物等不能很好的溶解到溶液中,使這些物質(zhì)黏附在填料上,時間久了,黏附物越來越多就形成了干區(qū)。那時就會出現(xiàn)氣體偏流,出口硫化氫超標(biāo)現(xiàn)象。這里舉個例子: 2016年4月11日,四川成都某陶瓷廠開車后出口硫化氫一直不合格,長春東獅公司技術(shù)人員到現(xiàn)場勘查后發(fā)現(xiàn),主要是噴淋密度過低,氣液接觸不良,造成出口硫化氫超標(biāo)。 此陶瓷廠有關(guān)數(shù)據(jù)如下: 1. 氣量25000 Nm3/h 2. 入口H2S<3g/Nm3 3. 出口<50mg/Nm3 4. 脫硫塔直徑為3.4m高為30m內(nèi)裝三層散裝填料 5. 再生部分為低塔再生槽,直徑為4000*4600*5400,再生器上安裝十只噴嘴為20mm的噴射器。 6. 脫硫泵,再生泵均為三臺,每臺為200m3/h,設(shè)計兩開一備 7.使用純堿液吸收,溶液組份都在指標(biāo)之內(nèi) 此廠剛開車時,出口硫化氫還可以,三天后出口硫化氫就超標(biāo)了,達(dá)到100mg/Nm3以上。當(dāng)時現(xiàn)場只開一臺200m3/h脫硫泵,一臺200m3/h再生泵,經(jīng)過現(xiàn)場勘查及計算得出的結(jié)論是,對于這樣的脫硫塔噴淋密度只有22m3/m2.h,顯然這樣的噴淋密度是滿足不了生產(chǎn)需要的。那么它為何只開一臺200m3/h脫硫泵呢,設(shè)計應(yīng)該開兩臺呀,如果開兩臺噴淋密度就能達(dá)到44m3/m2.h。這里又暴露出一個問題,再生憋壓,主要體現(xiàn)在十只噴嘴為20mm的噴射器上(每只噴射器通過溶液量約20m3/h)噴嘴過小,不能通過兩臺泵的循環(huán)量,也就是說,達(dá)不到44 m3/m2.h的噴淋密度,為了穩(wěn)定生產(chǎn),只能開一臺脫硫泵,一臺再生泵循環(huán)生產(chǎn),如果開兩臺脫硫泵生產(chǎn),貧液槽和富液槽不平衡,那只有開一臺泵生產(chǎn),所以,對于直徑3.4m的脫硫塔來說,噴淋密度這么低,氣液偏流不能充分接觸,當(dāng)然出口硫化氫就超標(biāo)了。 那么此廠的硫化氫是如何達(dá)標(biāo)的?采取的措施是,更換再生槽噴射器,使噴嘴擴(kuò)大到28mm以上,保證每只噴射器通過溶液量在40m3/h以上,這樣才能保證噴淋密度。事實證明,更換了噴射器后,提高了循環(huán)量,保證了噴淋密度,出口硫化氫立刻就將至50mg/Nm3的指標(biāo)要求。 造成塔阻力上升的因素比較多,有輕瓷填料破碎,溶液雜質(zhì)多,波紋填料倒伏,副鹽高,懸浮硫高,焦油多等等,這些因素都可能使塔阻力上升,但噴淋密度低也是造成塔阻力上升的主要原因。 現(xiàn)在不管是焦?fàn)t氣,窯爐氣,還是半水煤氣等發(fā)生爐都需要H2S的處理,處理H2S普遍的采用濕法脫硫和干法脫硫,脫硫塔一般都設(shè)有三層填料,或散裝填料或規(guī)整填料,就是為了氣液充分接觸。當(dāng)氣體經(jīng)過脫硫塔由下而上通過第一層填料時,與由上而下的脫硫液逆流接觸,通過888脫硫催化劑催化反應(yīng),把H2S轉(zhuǎn)變成單質(zhì)硫,從上往下依次通過第二層,第三層填料,把未轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫的H2S繼續(xù)吸收轉(zhuǎn)化,最后隨著溶液帶出脫硫塔。那么吸收了H2S含有單質(zhì)硫的溶液就是要通過三層填料,依次流出脫硫塔去再生系統(tǒng)。如果噴淋密度低,氣體在上升過程中就把硫顆粒,灰塵,焦油等不溶物沾在填料上,由于噴淋密度低,這些黏附物得不到攢動及沖刷,不能融到溶液中,更不能隨著溶液帶出脫硫塔,時間久了,這些地方就形成了干區(qū),隨著時間的推移,干區(qū)面積越來越大,氣體上升通道越來越小,造成塔阻力上升。 舉例說明:山東某呂電公司就出現(xiàn)噴淋密度低,塔阻力上升的問題。 這里簡介一下有關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù): 1. 氣量35000Nm3/h 2. 入口H2S<5g/Nm3 3. 出口H2S<50mg/Nm3 4. 脫硫塔直為4.5m 5. 脫硫泵為500m3/h 此公司脫硫開車催化劑采購的是長春一家PDS催化劑,開車近兩個月,不僅出口硫化氫超標(biāo),而且脫硫塔阻力上升,嚴(yán)重時上升到8KPa以上,嚴(yán)重影響了煤氣的輸出,被迫停產(chǎn),扒塔清填料。 此次事故得到了呂電公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,經(jīng)過市場調(diào)研,最后決定請長春東獅公司專家,現(xiàn)場指導(dǎo)分析事故原因,得出結(jié)論是: 1. 脫硫泵設(shè)計流量偏小,噴淋密度只有31.5m3/m2.h,噴淋密度低是堵塔的主要原因 2. 催化劑質(zhì)量差,氧化能力弱,載氧能力不足,形成的單質(zhì)硫顆粒細(xì)小,不利于再生泡沫浮選(開車兩個月一直不出泡沫) 3. 售后服務(wù)技術(shù)力量薄弱 |